精打细算“抠”效益|报道


(资料图)

陕工网讯 (卓菲)“降本之道,关键是眼睛里要有宝,我们要时刻树立长期过‘紧日子’的思想,树立危机意识,从小事做起,精算账、算细账。”

“铸运作业区共有铁水运输内燃机车12台,单台机车每年燃油消耗约10.4万升。我建议从降低内燃机车燃油消耗入手,以降低生产费用……”

在陕钢集团龙钢公司炼铁厂铸运作业区班组活动中,大家你一言我一句讨论着。

连日来,该班组干部职工牢固树立长期过“紧日子”思想,立足本职岗位,坚持从设备修旧利废、小技小改入手,深挖岗位降本潜能。

为最大限度减少能源浪费、降低能耗,该作业区抢抓劳动竞赛活动契机,结合当前生产节奏,对在线运行机车进行合理优化调配,持续降低机车周转率;以设备“三级点检”为重点,对存在“跑、冒、滴、漏”等问题机车及时下线维修,并将燃油量高的机车作为备用机车,有效降低机车燃油消耗。经过一个月的优化调整,吨铁燃油降至0.148升,预计年可节约燃油费用37.24万元。

铁路运输线由于线路较长,造成每年下线停运的废旧钢轨较多。传统处理方法是将废旧钢轨集中堆放,作为废钢使用。为进一步挖掘废旧备件效益,该作业区结合在线运行钢轨磨耗程度,分类统计,通过将废旧钢轨“翻新”继续上线使用,并配套做好点检和润滑工作,减少了备件更换量,实现了废旧备件二次上岗,预计年可节约备件费用8万余元。

“要彻底消除‘小材料不值钱,浪费一点没有啥’的思想问题,从一点一滴处降低消耗,让极致降本措施落地见效。”在签订“亮身份、树形象,党员结对帮扶降成本”活动目标承诺书时,该作业区党员纷纷做出承诺。

该作业区内燃机车侧面加装一个废油桶,用于回收机车废油盘中的油水混合物。实际生产中,因机车需频繁进入高炉炉底拉运高温铁水,高温铁水容易引燃桶内废油。为此,设备维修人员在“技改”里解题,通过将管道边角废料两端进行缩口全封闭改造,一不仅节省了废油回收时间,而且确保了铁水运输安全高效顺行。

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